低负荷脱硝运行的相关问题及改善措施.docx
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- 负荷 运行 相关 问题 改善 措施
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1、低负荷脱硝运转的相关问题及改善措施摘要:本文对华能荆门热电2350MW超临界机组脱硝系统低负荷运转时存在脱硝入口烟温偏低、两侧烟温偏差大,脱销入口NOx偏高、喷氨量过大、局部氨逃逸率大等问题进行分析,通过优化运转方式,采取相关技术措施,逐步改善了低负荷脱销系统安全运转相关问题,保证脱销系统安全运转,机组排放合格。关键词:低负荷脱硝、烟温低、喷氨量大、优化运转、空预器堵塞1机组概况华能荆门热电1、2号锅炉采用东方锅炉厂生产的350MW超临界直流锅炉,锅炉型号为DG1131/25.4-2,为超临界压力、一次中间再热、变压运转、单炉膛、平衡通风、采用低NOx旋流式、前后墙对冲布置燃烧器。20只HT-
2、NR3型燃烧器分前三层(A、B、C)、后两层(D、E)布置在炉膛前、后墙上,制粉系统采用冷一次风机正压中速磨直吹系统,每台炉配五台制粉系统。锅炉前墙A层燃烧器中布置了等离子点火装置,其他各层燃烧器装有1支简单机械雾化点火油枪。每台机组配置一台100%B-MCR汽动给水泵和两台机组共用一台30%B-MCR容量的定速电动给水泵。机组旁路系统采用一级高压旁路系统装置,容量为35%BMCR。机组启动方式采用高压缸启动。锅炉的启动系统为不带再循环泵的大气扩容式启动系统。系统包含1个汽水分离器、1个储水罐、2个储水罐液位调节阀(361阀)及1个361阀前电动隔离阀。锅炉脱硝系统采用选择性催化还原法(SCR
3、)方式进行脱硝处理,脱硝催化剂设计运转温度为295430。脱硝设备布置包括二部分。脱硝设施本体布置在锅炉省煤器和空预器之间,空预器锅炉钢架上方的布置。烟道分两路从省煤器后接出,经过垂直上升后变为水平,接入SCR反应器,SCR反应器内装有催化剂。反应器为垂直布置,经过脱硝以后的烟气经垂直烟道接入空预器入口烟道。1、2炉分别于2022年5月、2022年12月分别完成超低排放改造,现阶段执行的环保污染物控制标准为:NOx50mg/Nm3、SO2浓度35mg/Nm3、粉尘浓度10mg/Nm3。锅炉尾部烟道采用双烟道结构,其中低温再热器布置于前部烟道,低温过热器、省煤器布置于后部烟道。再热汽温度采用烟气
4、挡板辅以微量喷水作为调节手段。2低负荷脱硝系统运转存在的不足及运转调整措施2.1低负荷脱硝入口烟温过低、偏差大随着机组负荷降低,锅炉出口烟温也随之降低,导致尾部烟道烟温都有不同程度的下降。而且低负荷时由于火焰充满程度较弱,导致两侧烟温也有所不同。烟温降低对脱硝系统运转不利,烟温过低,催化剂活性太低,导致脱硝系统运转效率下降,氨逃逸率上升。长时间运转会使空预器堵塞。若脱硝入口烟温低于低限值295(三取二),保护动作关闭脱销入口喷氨快关阀,若不及时调整则会导致净烟气NOx超排。针对低负荷工况下,主要是烟温偏低及两侧烟温有偏差,降负荷过程脱硝有退出运转的可能性,因此在运转方式采取相关优化措施:1)针
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