全负荷脱硝技术的应用与分析.docx
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- 负荷 技术 应用 分析
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1、全负荷脱硝技术的应用与分析摘要在锅炉省煤器中添加热水再循环系统,并增加邻机2号抽汽管路,将其应用于某600MW亚临界机组。结果表明:在30%锅炉最大连续出力(BMCR)工况下,泵入热水再循环质量流量为900t/h,省煤器出口烟气温度达到309.10,增幅为30.80K,可达到脱硝要求;在启动工况下邻机蒸汽可将本机给水温度从154.22提升到194.53,省煤器出口烟气温度可达到301.77,同样满足脱硝要求。关键词:热水再循环;邻机加热;烟气温度;全负荷脱硝;省煤器随着经济社会发展的转型和新能源行业的进步,电网负荷峰谷差不断增大,对于电网调峰的需求也渐渐增加。与新能源等电力来源相比,煤电具备较
2、好的调峰性能,火电机组尤其是燃煤机组频繁启停和持续低负荷运转已成为常态。目前,燃煤机组深度调峰最低负荷约为30%,当燃煤机组在低负荷下运转时省煤器出口烟气温度降低。同时,我国燃煤机组普遍采用选择性催化还原(SCR)法进行烟气脱硝,如果省煤器出口烟气温度降至300,即会低于大部分SCR催化剂最佳反应温度范围的下限,使催化剂活性降低,造成氨逃逸率提高和NOx排放量超标。因此,亟需寻求方案来解决燃煤机组启停和持续低负荷运转时省煤器出口烟气温度偏低的问题。魏刚等针对国投天津北疆电厂低负荷下对温度提升要求不高、工程周期短的实际情况,选用烟气旁路方案,以降低烟气放热量,使SCR入口烟气温度提高1520K。
3、关键等提出采用省煤器给水旁路方案,以某300MW燃煤电站锅炉为对象进行多种负荷下的试验研究。曹建文提出给水旁路+省煤器再循环方案,与给水旁路方案相比,该方案叠加效果显著。李沙提出通过省煤器分级方案改造某电厂600MW机组,将省煤器受热面切除33%,发现在210MW负荷下SCR入口烟气温度提高30K。廖永进等分析了在烟气旁路方案下不同旁路烟气比例对于烟气温度的调节能力。综合上述研究发现,以上技术方案提升烟气温度幅度有限,在极低负荷区间和启动过程当中仍无法满足SCR烟气温度要求,还会带来锅炉效率降低、漏风、积灰、催化剂失效和流场不均匀等不利影响。基于此,笔者提出一种热水再循环结合邻机加热技术的全负
4、荷脱硝技术方案。1技术方案Team Introduction全负荷脱硝要求满足机组启动过程和超低负荷工况下省煤器出口烟气温度要求。为此,提出一种热水再循环+邻机加热技术方案,方案系统见图1。其中,热水再循环将下降管中工质通过循环泵引至省煤器入口。考虑系统安全性和汇合集箱位置,热水再循环取水点选取在汇合集箱前,循环工质通过汽包后进入下降管,在混合集箱混合后由循环泵泵入省煤器入口集箱,以提高省煤器入口水温,降低省煤器的吸热量,从而提高省煤器出口烟气温度。通过热水再循环可较大幅度地提升烟气温度,且系统简单,改造投资少,对其他工况的影响也较小。原机组运转并网时省煤器出口烟气温度约为250,远远无法达到
5、催化剂活性温度要求。因此,考虑利用邻机蒸汽加热给水,邻机蒸汽热源通过母管进入本机2号高压加热器,可将主给水温度提高至190以上,疏水进入热水再循环系统可进一步加热省煤器入口给水。邻机加热系统与热水再循环系统结合使用可满足提温需要。图1热水再循环+邻机加热技术方案综合热水再循环和邻机加热,该全负荷脱硝方案可满足全负荷过程当中省煤器出口烟气温度要求,保证脱硝催化剂的安全运转和较高的催化效率。2热力计算过程Team Introduction省煤器是典型的对流受热面,其换热方程如下:省煤器是利用锅炉尾部烟气热量加热锅炉给水的设备,为简便起见,计算烟气放热量时引入保热系数,即认为烟气放热量Qs等于受热介
6、质水的吸热量Qw。烟气放热量为:受热介质水的吸热量为:t可按对数平均温差来计算:将省煤器管子的传热系数看成是多层壁的传热系数k。由式(2)式(4)和式(6)联立可得省煤器各项换热参数。3工程应用分析Team Introduction3.1边界条件以某600MW亚临界机组作为分析案例。如图2所示,在300MW负荷下,SCR入口烟气温度达到296.87;在250MW负荷下,SCR入口烟气温度为280.31;在低负荷下难以达到维持脱硝系统烟气温度的要求。在500MW负荷下,SCR入口烟气温度为328.65;满负荷600MW时,SCR入口烟气温度为336.11,可以看出,目前SCR入口烟气温度整体偏低
7、,机组存在低负荷下SCR入口烟气温度不能满足SCR脱硝设备安全投运的问题。图2SCR入口烟气温度分布在机组启动过程当中,并网时省煤器入口给水温度为154.22,省煤器出口烟气温度为249.93,与SCR反应器要求的催化剂最佳反应温度范围下限(300)有较大差距,因此需提高省煤器入口给水温度。3.2改造内容热水再循环系统主要由热水再循环泵、气动闸阀、电动调节阀、流量测量装置、截止止回阀、三通和管道等组成。如图3所示,热水再循环泵电机的冷却系统由高压水管道和低压水管道组成。热水再循环管道一端连接汽包下降管道,另一端连接锅炉主给水管道。再循环管道以三通的方式连接下降管,将部分炉水从下降管引入再循环管
8、道中的混合集箱。热水再循环泵将来自炉水再循环管道上的混合集箱的水加压后泵出,经过出口阀、出口管道和出口管道上的气动闸阀、气动调节阀和截止止回阀,以三通的方式进入主给水管道。该系统为泵设置小流量管道,在主给水管道接入点的上游设置新的截止止回阀。图3现场改造示例邻机加热改造需在机组之间增加抽汽供热母管,供热母管上需设置1个压力测点和1个温度测点接入机组集散控制系统(DCS),以调节供热母管压力和温度。另外,需分别从两机组再热器冷段至辅汽联箱的管路上引出蒸汽管道至母管,为了进一步保证机组安全运转,在蒸汽管道上分别安装带气动执行机构的截止止回阀和气动闸阀。在母管上分别引出蒸汽管道接至原机组的2号高压加
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